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定時器發(fā)條工藝編制與研究
定時器發(fā)條工藝編制與研究,小編為大家獻上的關(guān)于智能傳感器的設(shè)計的了論文哦!歡迎大家借鑒!
摘 要:本文通過大量試驗編制出了定時器發(fā)條的生產(chǎn)工藝,滿足廣大用戶對其機械性能及幾何尺寸的要求。
關(guān)鍵詞:定時器 發(fā)條 儀表
儀表發(fā)條是我廠的一種性產(chǎn)品,為了滿足廣大用戶對其機械性能及幾何尺寸的要求。我們做了大量的試驗、吸取最佳生產(chǎn)方案,編制出定時器發(fā)條的生產(chǎn)工藝。實踐證明該工藝是可行的,按此工藝所生產(chǎn)的產(chǎn)品其機械性能及幾何要求都滿足了用戶的要求。
1 試驗方法
材料:2Cr19Ni9M。幾何尺寸為¢10 mm棒料。
對定時器發(fā)條的物理性能的影響因素較多,其主要影響因素為:化學(xué)成分、固溶溫度及時間、鹽浴尺寸(變形量)、定性溫度及時間。我們在試驗時,觀察每個因素的影響時都是把其他各因素加以固定,以觀察該因素影響的效果。
2 試驗分析
根據(jù)上述的試驗方法,所得出的效果如下。
2.1 原材料的化學(xué)成分對條的性能的影響
試驗條件:固溶1180℃+8′,固溶尺寸為3.7 mm,時效處理490℃+2.00時,其試驗結(jié)果見表1。
由表1可以看出,在其他成份大致相同的情況下,含碳量高者其強度及力矩都是較高的。但軋制效果看較差,軋出的條易裂、而且硬,軋制困難,成品條易斷,脆性較大。含碳量低者其性能略低于含碳量高者,但其塑性很好,合格率高,而在原材料加氮,則其性能較低碳量有一定的提高。我們認(rèn)為,材料中碳含量高,經(jīng)固溶后,其中的碳化物完全溶解,均勻化。所以表現(xiàn)出固溶后其硬度值較高強度高,同時碳的含量高,易造成晶界腐蝕,因而使塑性下降,脆性增大,在軋制時開裂較大。所以造成工藝難度較大,成品條出現(xiàn)脆斷。組織中加氮,在固溶時,同樣以固溶狀態(tài)溶入在組織中,材料的塑性很好,在經(jīng)過90%的軋制型變量后,金屬組織中的位錯密度提高很大,形成加工硬化,而在時效處理時,有些位錯被恢復(fù),而大量的位錯織構(gòu)被碳、氮所形成的柯氏氣團固定位,因而提高了強度。因而加氮是可行的,但含量不可過高,過高使脆性增大。
綜上所述,我們認(rèn)為含碳量以0.21%~0.25%為宜,加氮量為0.1%~0.13%,含碳量在0.24以上時,不宜加氮。
2.2 原材料固溶尺寸對條的性能影響
實驗條件:固溶1180℃+8′,時效處理490℃+2.00,成份C:0.22%,其試驗結(jié)果見表2所示。
從表2可以看出,固溶尺寸越大,則其形變量越大,那么位錯密度就越高。即加工硬化效果就越大,在時效強化后條的抗拉強度也隨之提高,但是當(dāng)變形量過大時位錯密度高到一定程度時,便形成微裂紋,使成品發(fā)條脆性增大,使廢品率提高。另外當(dāng)變形量大到一定程度時,其力矩的提高幅度并不高。見圖1。但形變低時,其強化效果不佳,在尺寸為4.2 mm左右時,其效果較好,且軋制效果也好。變形量對力矩的落差影響不大,因此我們采用4.2 mm左右的固溶尺寸。
2.3 固溶溫度的影響
試驗條件:固溶尺寸3.7 mm,成分C:0.22%,時效處理490 ℃+2.00,固溶時間:8分鐘。試驗結(jié)果見表3。
由表3可知,固溶溫度的變化對成品發(fā)條的硬度、抗拉強度影響是很小的,對力矩的影響也不明顯,溫度高能使材料的固溶度達到較好的程度,碳化物溶解的較多。在1250 ℃時處理的材料軋制效果較差,可能是金屬組織中的晶粒變大,或是由于溫度過高,組織中產(chǎn)生過燒現(xiàn)象,綜上所述我們認(rèn)為固溶溫度為1180 ℃左右為宜。
2.4 固溶時間的影響
試驗條件:固溶1180 ℃,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時效處理490 ℃+2.00。其試驗結(jié)果見表4。
由表4可知,固溶時間長的其效果好,在1180 ℃時,首先說材料是達不到過熱和過燒的,那么時間長,材料中的碳化物溶解的較多,均勻化程度較好,所以表現(xiàn)出固溶后的硬度較低,軋制效果也好。碳原子的均勻化對后續(xù)的時效強化是極有好處的,這樣時效使其柯氏氣團的碳化物微粒更是均勻、彌散,大粒的硬化物較少,對發(fā)條的力矩也有提高。根據(jù)金屬組織中的碳及其成份擴散過程,化合物的溶解時較快些,而均勻化是需要較長的時間的,因此我們認(rèn)為長時間是好的。從經(jīng)濟效果考慮,取固溶時間為8 min時合適的,時間太短其碳化物的溶解度擴散是極不充分的,對材料的性能無好處。
2.5 時效溫度的影響
試驗條件:固溶1180℃+8′,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時效時間為2.00小時,其試驗結(jié)果如表5。
由表5可知,時效強化是存在一個最佳溫度區(qū),在該溫度時,其硬度及抗拉強度都是達到最大值,同樣發(fā)條的力矩輸出也是符合這個規(guī)律的,它們的變化規(guī)律由圖2可清楚的反映出來。在520 ℃時,其組織中的碳化物析出是較為均勻、彌散的,是較理想的碳化物氣團,對位錯的移動阻力最大,因此效果最好,而過高的溫度,金屬組織中的碳化物聚集長大,破壞柯氏氣團的作用,同時,將由冷軋變形所造成的高位錯密度經(jīng)高溫時效使位錯被恢復(fù),或被再結(jié)晶,因而發(fā)條的強度及力矩下降。若溫度低,將造成碳化物形核量不足或形成不了柯氏氣團,故強化效果不佳,因此我們認(rèn)為時效的溫度應(yīng)為520 ℃為宜。
2.6 時效時間的影響
試驗條件:固溶1180℃+8′,尺寸3.7 mm,成份C:0.22%,時效溫度為490℃,其試驗結(jié)果如表6所示。
由表6可知,在溫度一定的條件下,時效時間是一個主要的參數(shù),此試驗所取的溫度是較低的,非理想溫度。但從表6我們可以找出一些規(guī)律性的東西,在該溫度的條件下,時間長一點事有利于時效強化的,但不可過長,過長了同樣會使強度下降。碳原子及金屬原子的擴散速度是很慢的,所以在低溫度時應(yīng)長一點時間,高溫時應(yīng)短一點時間。高溫時效的效果不好,易過時效,所以我們認(rèn)為在目前的裝爐量及加熱條件下時效工藝為520 ℃+2.00小時。
2.7 粗、精軋制的下壓量及軋制道次對成品率的影響
為了保證軋制后發(fā)條的平度、直度及表面質(zhì)量,我們經(jīng)過試驗認(rèn)為,每次下壓量不易過大,變形量以10%為宜,這樣方可保證發(fā)條的尺寸均勻性好,可提高發(fā)條的彈性。因此我們就現(xiàn)有的軋機編制出軋制道次及下壓量,實踐證明可行,所以保證質(zhì)量。
3 結(jié)論
我們根據(jù)這些試驗及實踐的考驗,編制出了定時器發(fā)條的生產(chǎn)工藝,按該工藝生產(chǎn)出的發(fā)條其性能及幾何尺寸是可以得到保證的。
參考文獻
[1] 北京鋼鐵學(xué)院.金屬學(xué)[M].
[2] 熱處理原理[M].大連工學(xué)院.
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