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大專畢業(yè)論文

制動盤加工工藝改善

時間:2022-10-05 17:11:50 大專畢業(yè)論文 我要投稿
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制動盤加工工藝改善

  制動盤加工工藝改善

  【摘 要】 針對汽車制動器部件中制動盤,機(jī)加工工藝中存在的質(zhì)量問題,進(jìn)行了深入的分析,也就加工中的難點進(jìn)行了分析,提出了合適的工藝加工方法,并選擇了適宜的工藝解決方法。

  【關(guān)鍵詞】 毛坯 制動盤 料廢 工廢 成本 經(jīng)濟(jì)效益

  我公司一種型號制動盤形狀及尺寸如圖1所示。該零件形狀不復(fù)雜,但精度要求較高,由圓形和平面構(gòu)成,零件材料為HT250,材料供應(yīng)狀態(tài)為粗成型的毛坯狀。

  工藝現(xiàn)狀:為用兩臺立車數(shù)控、一臺立加數(shù)控機(jī)床,批量生產(chǎn)。

  加工工序分為三道序。其一為大頭朝下,風(fēng)道上平面定位,側(cè)夾緊,用了叁把刀,車小頭形狀,用一臺立車;其二為掉頭小頭朝下,小頭平面定位,三爪張小頭內(nèi)孔夾緊,用了叁把刀,車大頭形狀,用了叁把車刀,用一臺立車;其三為掉頭大頭朝下,大頭平面定位,三爪張大頭內(nèi)孔夾緊,用了兩把刀,做小頭的孔系,用一臺立加。(如圖1圖2)

  1 質(zhì)量問題

  (1)料廢、工廢比例大,質(zhì)量控制困難,為此產(chǎn)能低;恐引起制動器的交付;(2)刀具的刀片損耗大;(3)夾具裝夾工件不穩(wěn)定;上述質(zhì)量問題,大幅度地增加了單件制動盤的加工時間,大幅度地增加了單件制動盤的制造成本,嚴(yán)重地影響了我們公司產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。

  2 質(zhì)量問題的具體分析

  經(jīng)過組織多方相關(guān)人員(設(shè)計、生產(chǎn)、工藝、毛坯供應(yīng)商)共同探討,集思廣益,經(jīng)過仔細(xì)分析。得出的結(jié)論是:發(fā)生上述質(zhì)量問題主要是鑄件毛坯余量過大引起的。

  具體原因為:我公司制動盤產(chǎn)品型號眾多,協(xié)作毛坯廠商為減少模具開模數(shù)量,使多種型號制動盤共毛坯,為滿足多種型號制功盤的生產(chǎn),為此毛坯加工余量預(yù)留太大,多處有10mm以上余量、且要裝夾、定位處厚薄不均,毛胚一致性差。

  毛坯余量太大,好多零件車掉余量后就露出鑄件的常用缺陷氣孔、砂眼、裂紋、結(jié)疤、疏松,從而造成料廢,且比例較大;毛坯余量太大,對夾具的裝夾、定位造成一定困難,影響夾具穩(wěn)定性、通用性,夾具裝夾不好就造成大量的工廢;毛坯余量太大,使刀具的刀片損耗大,極大地增加了單件制動盤的加工成本!我們采用的是國外刀具商瓦爾特、肯納的刀片,刀片價格在20―40元左右,還增加了換刀片的次數(shù)和時間;毛坯余量太大,對夾具的裝夾、定位造成一定困難,影響夾具穩(wěn)定性、通用性,使工人要用更多的時間來裝夾好待加工零件。

  3 工藝方案及解決方法

  3.1 工藝方案

  需外協(xié)毛坯供應(yīng)商扒皮(粗車),減少機(jī)加余量。也就是在原三道序的基礎(chǔ)上增加一道序扒皮,也就是在毛坯供應(yīng)商處先按不同型號產(chǎn)品尺寸用普通車床粗車一道,留下精車余量。

  3.2 扒皮的好處

  扒皮可以提前發(fā)現(xiàn)很多料廢盤,省得運(yùn)到我們公司后,發(fā)現(xiàn)料廢再運(yùn)回去,省去了不必要的運(yùn)費,粗車合格產(chǎn)品再運(yùn)到我們公司精加工;扒皮可縮短數(shù)控機(jī)加的時間,提高生產(chǎn)效率;扒皮減輕了制動盤毛胚的重量,可減輕工人批量生產(chǎn)的勞動強(qiáng)度。

  扒皮還可大量地減少刀具的刀片損耗;還能使夾具的裝夾、定位更快捷、準(zhǔn)確,節(jié)藥大量的裝夾時間。具體扒皮時,要視各種型號制動盤的尺寸放余量進(jìn)行,不要留過多余量。這樣可有效地解決以上的質(zhì)量問題。這個方案實施,難點在外協(xié)毛坯供應(yīng)商。

  3.3 具體解決方法

  因為制動盤毛坯同毛坯供應(yīng)商是以重量計價的,他們距我們公司有3個多小時的車程,來回的運(yùn)費也是他們承擔(dān),他們是我們的長期毛坯供應(yīng)商,投資―、兩臺普車、招幾位車工是劃算的,何況粗車下來的廢料,還可回爐再利用,經(jīng)濟(jì)帳誰都會算,我們公司工藝給他們出具需加工制動盤的粗車圖紙,詳見圖2。

  他們依各種型號粗車圖先粗車一道毛坯,不合格品就地就可回爐,合格粗車產(chǎn)品發(fā)至我們公司精車,此方案是雙方共贏的,雙方老總一拍即合,當(dāng)即就決定了實施此方案。我們公司制動盤其中一種型號扒皮前后加工情況對比,詳見表1。

  4 結(jié)語

  通過采取以上工藝措施,經(jīng)過多批次生產(chǎn),制動盤在我們公司加工過程中穩(wěn)定可靠;夾具裝夾安全、可靠、迅捷;加工中極少出現(xiàn)扒皮前的料廢、工廢,單邊廢品,制動盤機(jī)加合格率大幅度提高;大幅度地提高了刀具上刀片的使用壽命;極大地縮短了單個制動盤的實際加工時間;極大地提高了我們公司制動盤產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益;至今沒有出現(xiàn)質(zhì)量及其它問題,驗證了此工藝方案的正確可靠性。

  參考文獻(xiàn):

  [1]數(shù)字化手冊編委會編.機(jī)械設(shè)計手冊(軟件版)V3.0.

  [2]數(shù)字化手冊編委會編.機(jī)械加工工藝手冊(軟件版),2008.

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