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空氣錘鉆頭斷裂失效原因分析論文
一、前言
空氣錘鉆井技術(shù)兼容了空氣錘鉆井和沖擊回轉(zhuǎn)鉆井的優(yōu)勢,在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用。在空氣錘的實際使用過程中,井下鉆具斷裂失效的情況比較多,本文對某空氣錘鉆頭斷裂失效原因進(jìn)行了分析。
鉆頭材質(zhì)為18CrNi3MoA,原設(shè)計打孔深度為16m,但是在打孔致6m時,出現(xiàn)鉆頭斷裂。斷裂失效鉆頭的實物見圖1.鉆頭為橫斷面方向斷裂,由于斷裂后的持續(xù)工作,斷口面已經(jīng)被破壞,很難找出裂紋源。在鉆頭頸部及鉆頭齒根處有長鏈狀的剝落痕跡,見圖2標(biāo)注處,同時斷口面未發(fā)現(xiàn)塑性變形區(qū),初步推斷為疲勞斷裂。
二、鉆頭生產(chǎn)工藝流程
鉆頭的工藝流程:棒料鋼材退火→下料→平端面→粗鉆內(nèi)孔→靠!周囃鈭A→粗車內(nèi)錐孔→锪半球形孔→精車內(nèi)錐孔→平長短→靠模半精車外圓→銑合金片槽→銑110°刃面→鉆水孔→銑排粉槽→磨合金片→打毛刺、清洗、配片→焊接→噴砂→磨20°20‘錐面→精車裙部→磨110°刃面→細(xì)部修磨→成品檢查→滾字→錐孔噴涂軟金屬或裝襯墊→表面防銹處理(噴漆或包塑)→貼標(biāo)簽 裝箱、入庫。
三、檢驗情況
1、化學(xué)成分分析首先將斷裂鉆頭進(jìn)行化學(xué)成分檢驗,結(jié)果見表1.【1】
分析結(jié)果表明,鉆頭的化學(xué)成分符合技術(shù)要求。
2、非金屬夾雜物檢驗在斷裂鉆頭上取樣,按GB/T10561的最大級別法,對鋼的縱向進(jìn)行非金屬夾雜物檢驗與評級,非金屬夾雜物符合技術(shù)要求,結(jié)果見表2.【2】
3、金相組織在斷裂鉆頭橫向方向上取樣,經(jīng)磨制后、2%濃度的硝酸酒精腐蝕后觀看組織在顯微鏡下看,鉆頭的內(nèi)外表面均有滲碳圈存在,滲碳深度約為2.0m m左右鉆頭內(nèi)孔滲碳圈組織為馬氏體基體組織上分布有沿晶界封閉的滲碳體網(wǎng)絡(luò),同時鉆頭外表面及齒根周邊、齒頭滲碳處組織為馬氏體基體組織上分布有沿晶界封閉的相當(dāng)厚的滲碳體網(wǎng)絡(luò),滲碳部位有回火馬氏體+滲碳體網(wǎng)+殘余奧氏體組織,見圖3.
在鉆頭的中間部位檢驗了組織及晶粒度,組織為回火馬氏體,晶粒度7級組織情況見圖4
四、原因分析及結(jié)論
根據(jù)鉆頭的生產(chǎn)工藝流程、外觀設(shè)計、使用情況及化學(xué)成分、非金屬夾雜物、金相組織和晶粒度檢驗結(jié)果看,造成鉆頭斷裂的主要原因有兩方面:一是鉆頭設(shè)計有不足,即棱角太尖;二是鉆頭滲碳及熱處理時因控制不當(dāng),造成滲碳層組織中有殘余奧氏體組織、封閉的且相當(dāng)厚的滲碳體網(wǎng)由于在晶界處滲碳體網(wǎng)的存在,降低了晶界間的連接作用,使晶界變脆,致使鉆頭在使用時,由于承受反復(fù)的沖擊載荷,將會在滲碳體網(wǎng)處首先出現(xiàn)裂紋,最終導(dǎo)致鉆頭的斷裂。
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