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電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié)(4篇)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律,讓我們抽出時(shí)間寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢?以下是小編為大家整理的電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié),希望能夠幫助到大家。
電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié)1
電解鋁最新技術(shù)20xx年3月17日,我國(guó)電解鋁工業(yè)節(jié)能減排取得新突破,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”當(dāng)日在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司順利通過國(guó)家科技部驗(yàn)收,噸鋁直流電耗由20xx年的13235度降低到了11819度,降幅達(dá)10.7%,多項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平。如果全行業(yè)推廣后,可實(shí)現(xiàn)我國(guó)電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時(shí)。
電解鋁工業(yè)歷經(jīng)30多年發(fā)展,逐步成為中國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),但由于生產(chǎn)過程中耗電高,歷來(lái)被稱為“高耗能產(chǎn)業(yè)”,也是國(guó)家重點(diǎn)調(diào)控的產(chǎn)業(yè)之一。研究開發(fā)低溫、低電壓新技術(shù)是電解鋁工業(yè)節(jié)能降耗的發(fā)展方向,也是世界鋁工業(yè)共同面對(duì)的.重大技術(shù)難題。20xx年,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”列入國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人梁學(xué)民等項(xiàng)目組專家堅(jiān)持不懈努力,在世界上首次開發(fā)成功電磁及磁流體穩(wěn)定技術(shù),低溫低電壓電解槽結(jié)構(gòu),低溫低電壓工藝運(yùn)行技術(shù),并在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司首創(chuàng)世界的400ka“靜流式”鋁電解槽,實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化工業(yè)生產(chǎn)及系列高電流密度下的低溫、低電壓長(zhǎng)周期高效穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)介紹,按預(yù)計(jì)20xx年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量20xx萬(wàn)噸計(jì)算,此項(xiàng)技術(shù)全行業(yè)推廣后,可實(shí)現(xiàn)我國(guó)電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時(shí),相當(dāng)于河南省20xx年用電量2659億千瓦時(shí)的一成以上,按每千瓦時(shí)0.53元計(jì)算,直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益145.75億元,折合標(biāo)準(zhǔn)煤880萬(wàn)噸,同時(shí)減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬(wàn)噸,將為推動(dòng)鋁工業(yè)及我國(guó)的節(jié)能減排工作起到良好的示范帶動(dòng)作用。
電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié)2
20xx年設(shè)備管理工作在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各單位密切配合下,以公司一號(hào)文為指導(dǎo),強(qiáng)化完善設(shè)備基礎(chǔ)管理,貫徹實(shí)施設(shè)備定時(shí)點(diǎn)檢和定期維護(hù)工作制度,堅(jiān)持以養(yǎng)代修的管理理念,加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理,強(qiáng)化車間管理人員和基層干部員工的責(zé)任意識(shí),不斷優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式,推進(jìn)設(shè)備技改創(chuàng)新,降低設(shè)備能耗。通過各單位干部員工共同努力,順利完成了全年設(shè)備管理任務(wù)。
一、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理常態(tài)化工作有序開展。
隨著設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不斷積累,各單位設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)管理工作日漸規(guī)范。突出表現(xiàn)在:
1、定期潤(rùn)滑保養(yǎng)工作開展較好,記錄規(guī)范,機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備潤(rùn)滑及時(shí)到位,20xx年沒有發(fā)生一起因潤(rùn)滑不良造成設(shè)備損壞的'事故。陽(yáng)極車懸鏈運(yùn)行維護(hù)是一個(gè)典型事例,通過對(duì)懸鏈潤(rùn)滑周期、點(diǎn)檢部位、點(diǎn)檢人員規(guī)范確定,20xx年懸鏈故障停機(jī)率較20xx年大幅度降低。
2、設(shè)備日常巡檢項(xiàng)目、周期不斷規(guī)范完善。以供電車間設(shè)備巡視點(diǎn)檢和定期管理模式為樣板,要求凈化、機(jī)電、陽(yáng)極車間對(duì)各自設(shè)備日常點(diǎn)檢巡視項(xiàng)目、周期和記錄進(jìn)行了完善,保證設(shè)備缺陷及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)消除,避免故障擴(kuò)大。生技科加大了對(duì)各單位設(shè)備消缺監(jiān)督檢查力度,加大對(duì)巡檢、消缺不及時(shí)造成設(shè)備故障的考核力度,20xx年設(shè)備缺陷日常消缺率較20xx年顯著提高。
3、設(shè)備管理制度、基礎(chǔ)資料不斷完善。
20xx年對(duì)公司設(shè)備管理范圍劃分、固定資產(chǎn)管理、起重設(shè)備管理、大中修管理、設(shè)備事故管理、設(shè)備分級(jí)等制度進(jìn)行了修訂完善,對(duì)設(shè)備電子臺(tái)賬進(jìn)行了刷新,保證設(shè)備制度、資料與生產(chǎn)同步,指導(dǎo)、服務(wù)生產(chǎn)。
二、加強(qiáng)設(shè)備消缺,持續(xù)開展設(shè)備優(yōu)化消缺,提高運(yùn)行安全性和穩(wěn)定性,減少故障率。
1、及時(shí)吸取同行業(yè)事故教訓(xùn),年初配合西開公司完成了gis開關(guān)站13個(gè)工作間隔內(nèi)干燥劑盒老化缺陷全面整改,避免發(fā)生重大設(shè)備事故。
2、針對(duì)電解槽打殼氣缸酚醛支座絕緣容易磨損,更換工作量大問題,組織三個(gè)電解車間經(jīng)過改造實(shí)驗(yàn),利用尼龍絕緣材料替代,不僅耐磨耐用,單個(gè)尼龍絕緣套較酚醛絕緣套成本降低1/3。
3、針對(duì)電解槽打殼氣出鋁端附近2個(gè)氣缸潤(rùn)滑不良故障率高問題,3月份組織電解二車間對(duì)2201—2236#槽進(jìn)行了油杯改造實(shí)驗(yàn),經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行,潤(rùn)滑效果良好,證明了油杯改造的可行性,為系列電解槽該部分整改提供了技術(shù)支持。
4、針對(duì)陽(yáng)極車間液壓站循環(huán)水壓力低,液壓站頻繁高溫問題,組織陽(yáng)極車間利用空壓站循環(huán)水池,安裝潛水泵,保證液壓站工作水壓和流量,徹底解決了水壓低問題。
5、督促多功能天車廠家對(duì)天車打殼四連桿機(jī)構(gòu)和減震結(jié)構(gòu)件改進(jìn),結(jié)合車間加強(qiáng)天車工操作管理,公司對(duì)打殼機(jī)異型高強(qiáng)螺栓等消耗性配件定額控制,20xx年8—11月份,三個(gè)電解車間平均每月消耗異型高強(qiáng)螺栓5條,較1—7月份平均每月消耗12.86條,消耗數(shù)量減少60%,每月減少輔材消耗0.63萬(wàn)元。
6、針對(duì)陽(yáng)極車間6#中頻爐線圈絕緣故障,使用時(shí)多次發(fā)生打火放電問題,組織車間技術(shù)人員認(rèn)真分析故障原因,確定維修方案,對(duì)6#中頻爐線圈進(jìn)行了整體大修,徹底解決了線圈運(yùn)行中放電問題。
7、針對(duì)2#空壓站循環(huán)水質(zhì)差問題,組織凈化車間投運(yùn)砂濾罐,將陽(yáng)極循環(huán)水溢流口引入砂濾罐,增加過濾流量和時(shí)間,限度降低循環(huán)水雜志含量,保證2#空壓站水質(zhì)。
8、針對(duì)磷鐵環(huán)壓脫機(jī) 滑道螺栓斷裂,設(shè)備整體停運(yùn)維修周期過長(zhǎng),外協(xié)維修費(fèi)用過高問題,組織陽(yáng)極車間、博奧公司詳細(xì)制定維修方案,通過實(shí)驗(yàn)性維修積累經(jīng)驗(yàn),利用分時(shí)分段維修的辦法,在不影響正常生產(chǎn)的情況下成功對(duì)設(shè)備進(jìn)行了修復(fù),節(jié)約了可觀的維修費(fèi)用。
三、設(shè)備大中修、技改、購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃按順利開展。
1、20xx年1—11月份公司設(shè)備中修共完成186臺(tái)次,通過對(duì)設(shè)備大中修項(xiàng)目和材料控制,公司設(shè)備大中修共消耗費(fèi)用
270.0618萬(wàn)元,占全年大中修費(fèi)用69%(不含電解槽大修)。
2、電解槽大修完成五臺(tái)次,完成年計(jì)劃62.5%。
3、截止11月份共組織完成了:電解煙道末端加裝檢修平臺(tái)、螺旋加料器改造、橋吊下料機(jī)構(gòu)改造、堆垛天車夾臂改造、殘極池改造、槽罩板絕緣改造、天車料箱加裝除塵器改造、凈化打料風(fēng)機(jī)改造共8項(xiàng)技改項(xiàng)目,余風(fēng)漏料改造項(xiàng)目正在實(shí)施。通過以上技改項(xiàng)目的實(shí)施,設(shè)備運(yùn)行安全性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高,電解車間生產(chǎn)秩序進(jìn)一步優(yōu)化,粉塵污染和員工勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步降低。完成購(gòu)置項(xiàng)目四項(xiàng),柴油發(fā)電機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目暫緩執(zhí)行。
四、設(shè)備節(jié)能管理
1、加強(qiáng)設(shè)備“跑、冒、滴、漏”治理,杜絕浪費(fèi)。
針對(duì)公司系統(tǒng)風(fēng)壓低,部分單位節(jié)能管理意識(shí)不強(qiáng),氣路漏風(fēng)問題普遍的問題,通過連續(xù)排查、通報(bào)等督促方式,對(duì)電解車間、陽(yáng)極車間壓縮空氣回路氣缸、接頭、閥門等部位環(huán)節(jié)常抓不懈,扭轉(zhuǎn)車間管理人員管理思路,通過3個(gè)月的嚴(yán)管,設(shè)備漏風(fēng)問題得到了遏制,并形成了定期檢查習(xí)慣。
2、水、電、汽定額控制,根據(jù)季節(jié)變化和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)調(diào)整定額,減少能源浪費(fèi)。
通過不斷完善公司能源計(jì)量系統(tǒng),20xx年上半年對(duì)公司水路計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行了全面完善,各單位均加裝了計(jì)量標(biāo)記。分別查處整改了槽大修、運(yùn)輸車間水管長(zhǎng)流水消耗量大和供
電緩沖水池及空壓整流儲(chǔ)水池管理不到位溢流問題,減少了水資源浪費(fèi)。
五、外協(xié)管理
20xx年1—11月份共發(fā)生外協(xié)項(xiàng)目57項(xiàng),產(chǎn)生外協(xié)費(fèi)用493697元(含槽罩板維修、多功能天車、橋吊空調(diào)維修、陽(yáng)極車間偏跨房除塵治理費(fèi)用)。
六、設(shè)備管理工作存在不足。
1、車間設(shè)備管理干部和基層干部員工設(shè)備管理積極性沒有良好調(diào)動(dòng),部分單位設(shè)備管理工作缺乏自檢督促,存在設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)、消缺不及時(shí)的現(xiàn)象,需進(jìn)一步通過制度約束、激勵(lì)等措施,督促車間加強(qiáng)自查管理。
2、設(shè)備管理制度和運(yùn)行操作規(guī)程需進(jìn)一步細(xì)化完善,各種設(shè)備記錄需規(guī)范,加強(qiáng)檢查督促落實(shí)。
3、日常設(shè)備管理工作方法和工作靈活性需改善。
4、日常事務(wù)性工作過多,投入設(shè)備管理精力過少。
七、20xx年工作計(jì)劃
1、通過完善各管理制度,明確管理標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)督促引導(dǎo)等管理手段,調(diào)動(dòng)車間和基層管理人員設(shè)備管理積極性。
2、加大設(shè)備管理工作落實(shí)執(zhí)行力度,加強(qiáng)設(shè)備定期工作管理和記錄管理,提高設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量,保障設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
3、加強(qiáng)設(shè)備配件維修力度,鼓勵(lì)、督促車間自主維修,減少備品備件購(gòu)置,降低材料消耗。
4、及時(shí)刷新完善各種設(shè)備、工具、定值、程序、計(jì)量?jī)x表臺(tái)帳。
5、設(shè)備保護(hù)定值修改、重要設(shè)備運(yùn)行方式改變、設(shè)備技術(shù)改造公司統(tǒng)一管理。
6、無(wú)設(shè)備事故,未遂事故,設(shè)備故障及時(shí)上報(bào)。
7、設(shè)備檢修合格率100%。
8、各單位重要設(shè)備完好率達(dá)到99%以上。
電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié)3
xx年設(shè)備管理工作在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各單位密切配合下,以公司一號(hào)文為指導(dǎo),強(qiáng)化完善設(shè)備基礎(chǔ)管理,貫徹實(shí)施設(shè)備定時(shí)點(diǎn)檢和定期維護(hù)工作制度,堅(jiān)持以養(yǎng)代修的管理理念,加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理,強(qiáng)化車間管理人員和基層干部員工的責(zé)任意識(shí),不斷優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行方式,推進(jìn)設(shè)備技改創(chuàng)新,降低設(shè)備能耗。通過各單位干部員工共同努力,順利完成了全年設(shè)備管理任務(wù)。
一、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理常態(tài)化工作有序開展。
隨著設(shè)備運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)不斷積累,各單位設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)管理工作日漸規(guī)范。突出表現(xiàn)在:
1、定期潤(rùn)滑保養(yǎng)工作開展較好,記錄規(guī)范,機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備潤(rùn)滑及時(shí)到位,xx年沒有發(fā)生一起因潤(rùn)滑不良造成設(shè)備損壞的事故。陽(yáng)極車懸鏈運(yùn)行維護(hù)是一個(gè)典型事例,通過對(duì)懸鏈潤(rùn)滑周期、點(diǎn)檢部位、點(diǎn)檢人員規(guī)范確定,xx年懸鏈故障停機(jī)率較xx年大幅度降低。
2、設(shè)備日常巡檢項(xiàng)目、周期不斷規(guī)范完善。以供電車間設(shè)備巡視點(diǎn)檢和定期管理模式為樣板,要求凈化、機(jī)電、陽(yáng)極車間對(duì)各自設(shè)備日常點(diǎn)檢巡視項(xiàng)目、周期和記錄進(jìn)行了完善,保證設(shè)備缺陷及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)消除,避免故障擴(kuò)大。生技科加大了對(duì)各單位設(shè)備消缺監(jiān)督檢查力度,加大對(duì)巡檢、消缺不及時(shí)造成設(shè)備故障的考核力度,xx年設(shè)備缺陷日常消缺率較xx年顯著提高。
3、設(shè)備管理制度、基礎(chǔ)資料不斷完善。
xx年對(duì)公司設(shè)備管理范圍劃分、固定資產(chǎn)管理、起重設(shè)備管理、大中修管理、設(shè)備事故管理、設(shè)備分級(jí)等制度進(jìn)行了修訂完善,對(duì)設(shè)備電子臺(tái)賬進(jìn)行了刷新,保證設(shè)備制度、資料與生產(chǎn)同步,指導(dǎo)、服務(wù)生產(chǎn)。
二、加強(qiáng)設(shè)備消缺,持續(xù)開展設(shè)備優(yōu)化消缺,提高運(yùn)行安全性和穩(wěn)定性,減少故障率。
1、及時(shí)吸取同行業(yè)事故教訓(xùn),年初配合西開公司完成了gis開關(guān)站13個(gè)工作間隔內(nèi)干燥劑盒老化缺陷全面整改,避免發(fā)生重大設(shè)備事故。
2、針對(duì)電解槽打殼氣缸酚醛支座絕緣容易磨損,更換工作量大問題,組織三個(gè)電解車間經(jīng)過改造實(shí)驗(yàn),利用尼龍絕緣材料替代,不僅耐磨耐用,單個(gè)尼龍絕緣套較酚醛絕緣套成本降低1/3。
3、針對(duì)電解槽打殼氣出鋁端附近2個(gè)氣缸潤(rùn)滑不良故障率高問題,3月份組織電解二車間對(duì)2201—2236#槽進(jìn)行了油杯改造實(shí)驗(yàn),經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行,潤(rùn)滑效果良好,證明了油杯改造的可行性,為系列電解槽該部分整改提供了技術(shù)支持。
4、針對(duì)陽(yáng)極車間液壓站循環(huán)水壓力低,液壓站頻繁高溫問題,組織陽(yáng)極車間利用空壓站循環(huán)水池,安裝潛水泵,保證壓站工作水壓和流量,徹底解決了水壓低問題。
5、督促多功能天車廠家對(duì)天車打殼四連桿機(jī)構(gòu)和減震結(jié)構(gòu)件改進(jìn),結(jié)合車間加強(qiáng)天車工操作管理,公司對(duì)打殼機(jī)異型高強(qiáng)螺栓等消耗性配件定額控制,xx年8—11月份,三個(gè)電解車間平均每月消耗異型高強(qiáng)螺栓5條,較1—7月份平均每月消耗12.86條,消耗數(shù)量減少60%,每月減少輔材消耗0.63萬(wàn)元。
6、針對(duì)陽(yáng)極車間6#中頻爐線圈絕緣故障,使用時(shí)多次發(fā)生打火放電問題,組織車間技術(shù)人員認(rèn)真分析故障原因,確定維修方案,對(duì)6#中頻爐線圈進(jìn)行了整體大修,徹底解決了線圈運(yùn)行中放電問題。
7、針對(duì)2#空壓站循環(huán)水質(zhì)差問題,組織凈化車間投運(yùn)砂濾罐,將陽(yáng)極循環(huán)水溢流口引入砂濾罐,增加過濾流量和時(shí)間,限度降低循環(huán)水雜志含量,保證2#空壓站水質(zhì)。
8、針對(duì)磷鐵環(huán)壓脫機(jī)滑道螺栓斷裂,設(shè)備整體停運(yùn)維修周期過長(zhǎng),外協(xié)維修費(fèi)用過高問題,組織陽(yáng)極車間、博奧公司詳細(xì)制定維修方案,通過實(shí)驗(yàn)性維修積累經(jīng)驗(yàn),利用分時(shí)分段維修的辦法,在不影響正常生產(chǎn)的情況下成功對(duì)設(shè)備進(jìn)行了修復(fù),節(jié)約了可觀的維修費(fèi)用。
三、設(shè)備大中修、技改、購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃按順利開展。
1、xx年1—11月份公司設(shè)備中修共完成186臺(tái)次,通過對(duì)設(shè)備大中修項(xiàng)目和材料控制,公司設(shè)備大中修共消耗費(fèi)用270.0618萬(wàn)元,占全年大中修費(fèi)用69%(不含電解槽大修)。
2、電解槽大修完成五臺(tái)次,完成年計(jì)劃62.5%。
3、截止11月份共組織完成了:電解煙道末端加裝檢修平臺(tái)、螺旋加料器改造、橋吊下料機(jī)構(gòu)改造、堆垛天車夾臂改造、殘極池改造、槽罩板絕緣改造、天車料箱加裝除塵器改造、凈化打料風(fēng)機(jī)改造共8項(xiàng)技改項(xiàng)目,余風(fēng)漏料改造項(xiàng)目正在實(shí)施。通過以上技改項(xiàng)目的`實(shí)施,設(shè)備運(yùn)行安全性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提高,電解車間生產(chǎn)秩序進(jìn)一步優(yōu)化,粉塵污染和員工勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步降低。完成購(gòu)置項(xiàng)目四項(xiàng),柴油發(fā)電機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目暫緩執(zhí)行。
四、設(shè)備節(jié)能管理
1、加強(qiáng)設(shè)備“跑、冒、滴、漏”治理,杜絕浪費(fèi)。
針對(duì)公司系統(tǒng)風(fēng)壓低,部分單位節(jié)能管理意識(shí)不強(qiáng),氣路漏風(fēng)問題普遍的問題,通過連續(xù)排查、通報(bào)等督促方式,對(duì)電解車間、陽(yáng)極車間壓縮空氣回路氣缸、接頭、閥門等部位環(huán)節(jié)常抓不懈,扭轉(zhuǎn)車間管理人員管理思路,通過3個(gè)月的嚴(yán)管,設(shè)備漏風(fēng)問題得到了遏制,并形成了定期檢查習(xí)慣。
2、水、電、汽定額控制,根據(jù)季節(jié)變化和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)調(diào)整定額,減少能源浪費(fèi)。
通過不斷完善公司能源計(jì)量系統(tǒng),xx年上半年對(duì)公司水路計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行了全面完善,各單位均加裝了計(jì)量標(biāo)記。分別查處整改了槽大修、運(yùn)輸車間水管長(zhǎng)流水消耗量大和供電緩沖水池及空壓整流儲(chǔ)水池管理不到位溢流問題,減少了水資源浪費(fèi)。
五、外協(xié)管理
xx年1—11月份共發(fā)生外協(xié)項(xiàng)目57項(xiàng),產(chǎn)生外協(xié)費(fèi)用493697元(含槽罩板維修、多功能天車、橋吊空調(diào)維修、陽(yáng)極車間偏跨房除塵治理費(fèi)用)。
六、設(shè)備管理工作存在不足。
1、車間設(shè)備管理干部和基層干部員工設(shè)備管理積極性沒有良好調(diào)動(dòng),部分單位設(shè)備管理工作缺乏自檢督促,存在設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)、消缺不及時(shí)的現(xiàn)象,需進(jìn)一步通過制度約束、激勵(lì)等措施,督促車間加強(qiáng)自查管理。
2、設(shè)備管理制度和運(yùn)行操作規(guī)程需進(jìn)一步細(xì)化完善,各種設(shè)備記錄需規(guī)范,加強(qiáng)檢查督促落實(shí)。
3、日常設(shè)備管理工作方法和工作靈活性需改善。
4、日常事務(wù)性工作過多,投入設(shè)備管理精力過少。
七、xx年工作計(jì)劃
1、通過完善各管理制度,明確管理標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)督促引導(dǎo)等管理手段,調(diào)動(dòng)車間和基層管理人員設(shè)備管理積極性。
2、加大設(shè)備管理工作落實(shí)執(zhí)行力度,加強(qiáng)設(shè)備定期工作管理和記錄管理,提高設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量,保障設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
3、加強(qiáng)設(shè)備配件維修力度,鼓勵(lì)、督促車間自主維修,減少備品備件購(gòu)置,降低材料消耗。
4、及時(shí)刷新完善各種設(shè)備、工具、定值、程序、計(jì)量?jī)x表臺(tái)帳。
5、設(shè)備保護(hù)定值修改、重要設(shè)備運(yùn)行方式改變、設(shè)備技術(shù)改造公司統(tǒng)一管理。
6、無(wú)設(shè)備事故,未遂事故,設(shè)備故障及時(shí)上報(bào)。
7、設(shè)備檢修合格率100%。
8、各單位重要設(shè)備完好率達(dá)到99%以上。
電解鋁技師技術(shù)年度總結(jié)4
電解鋁最新技術(shù)xx年3月17日,我國(guó)電解鋁工業(yè)節(jié)能減排取得新突破,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”當(dāng)日在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司順利通過國(guó)家科技部驗(yàn)收,噸鋁直流電耗由xx年的13235度降低到了11819度,降幅達(dá)10.7%,多項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平。如果全行業(yè)推廣后,可實(shí)現(xiàn)我國(guó)電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時(shí)。
電解鋁工業(yè)歷經(jīng)30多年發(fā)展,逐步成為中國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),但由于生產(chǎn)過程中耗電高,歷來(lái)被稱為“高耗能產(chǎn)業(yè)”,也是國(guó)家重點(diǎn)調(diào)控的產(chǎn)業(yè)之一。研究開發(fā)低溫、低電壓新技術(shù)是電解鋁工業(yè)節(jié)能降耗的發(fā)展方向,也是世界鋁工業(yè)共同面對(duì)的重大技術(shù)難題。xx年,“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”列入國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人梁學(xué)民等項(xiàng)目組專家堅(jiān)持不懈努力,在世界上首次開發(fā)成功電磁及磁流體穩(wěn)定技術(shù),低溫低電壓電解槽結(jié)構(gòu),低溫低電壓工藝運(yùn)行技術(shù),并在中孚實(shí)業(yè)林豐鋁電公司首創(chuàng)世界的400ka“靜流式”鋁電解槽,實(shí)現(xiàn)了規(guī);I(yè)生產(chǎn)及系列高電流密度下的'低溫、低電壓長(zhǎng)周期高效穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)介紹,按預(yù)計(jì)xx年國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量xx萬(wàn)噸計(jì)算,此項(xiàng)技術(shù)全行業(yè)推廣后,可實(shí)現(xiàn)我國(guó)電解鋁工業(yè)年節(jié)電275億千瓦時(shí),相當(dāng)于河南省xx年用電量2659億千瓦時(shí)的一成以上,按每千瓦時(shí)0.53元計(jì)算,直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益145.75億元,折合標(biāo)準(zhǔn)煤880萬(wàn)噸,同時(shí)減少二氧化碳等溫室氣體排放1566萬(wàn)噸,將為推動(dòng)鋁工業(yè)及我國(guó)的節(jié)能減排工作起到良好的示范帶動(dòng)作用。
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