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數(shù)控機床特殊故障的排除分析論文
摘要:在數(shù)控機床的使用過程中,出現(xiàn)故障,有些比較直觀,而有些比較特殊,針對幾個特殊故障進(jìn)行分析,解決。
關(guān)鍵詞:干擾;參考點;亂扣;EG;壓力檢測
引言
隨著數(shù)控機床的普及,對數(shù)控機床的維修人員的要求也越來越高,在維修中遇到一些問題,如不能及時解決,會影響正常的生產(chǎn)任務(wù),故維修人員需具有豐富的理論知識及維修經(jīng)驗,才能及時排除數(shù)控機床的故障。下面介紹幾個所遇到的問題和解決辦法。
1、SP1241D/A變換器異常報警
1.1故障現(xiàn)象機床在運行過程中,出現(xiàn)SP1241D/A變換器異常報警,機床停止運行,按下“復(fù)位”鍵,報警不能消除,斷電再上電,報警消除,再繼續(xù)運行,有時又出現(xiàn)此報警。
1.2故障分析及解決辦法機床采用FANUC0i-D數(shù)控系統(tǒng),出現(xiàn)此報警首先查找FANUC0i-D維修手冊,內(nèi)容為模擬主軸控制用的D/A變換器異常。分析此故障是不定時出現(xiàn),像是干擾引起,懷疑是變頻器運行產(chǎn)生的干擾,本機是數(shù)控系統(tǒng)輸出模擬主軸信號到東芝變頻器控制變頻電機驅(qū)動主軸運轉(zhuǎn)。在MDI方式下輸入M03S100(主軸正轉(zhuǎn))指令,按下循環(huán)啟動按鈕,刀具沒有轉(zhuǎn)動,報警出現(xiàn),反復(fù)試了多次,都是如此。又在MDI方式下輸入S100指令(無M03),只讓系統(tǒng)發(fā)出模擬量,不讓變頻器運行,結(jié)果報警同樣出現(xiàn),反復(fù)試驗多次后排除變頻器的干擾,由此判斷可能有不確定干擾造成的,模擬主軸控制線路可能性大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)接口到變頻器的傳送模擬量所用電纜沒有使用屏蔽電纜,隨更換成兩芯屏蔽電纜,再將屏蔽層做接地處理,再次啟動主軸操作,無報警產(chǎn)生,整機運行,也無報警,故障排除。
2、關(guān)機后再次開機加工工件時,刀具進(jìn)刀位置不對
2.1故障現(xiàn)象一臺加工壓縮機轉(zhuǎn)子的銑床,開機加工工件,刀具軸向加工工件進(jìn)給時,發(fā)現(xiàn)刀具不能進(jìn)到關(guān)機前切削的槽里面,如果按照程序指令進(jìn)到位工件就報廢了。2.2故障分析及解決辦法首先確認(rèn)加工程序是否有誤,檢查程序,程序正確;懷疑工件旋轉(zhuǎn)軸(C軸)有問題,反復(fù)執(zhí)行回零,看每次回零零位是否在同一個位置,結(jié)果發(fā)現(xiàn),零位不在同一個位置,由此判斷是機床關(guān)機后再開機執(zhí)行回零后,C軸的零位(參考點)不對引起的。檢查C軸伺服電機聯(lián)軸節(jié)、各級傳動,沒有發(fā)現(xiàn)問題,回想前幾天連接在C軸上的外置編碼器損壞,沒有備件,暫時將C軸的控制由全閉環(huán)改為半閉環(huán)控制,改動了一些系統(tǒng)參數(shù),懷疑參數(shù)有誤,檢查有關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)C軸的NO.1821(參考計數(shù)器容量)數(shù)值錯誤,是全閉環(huán)時的值,將其改為半閉環(huán)的值,再次執(zhí)行回零,關(guān)機再開機,反復(fù)試,C軸每次回零都在同一位置,進(jìn)行工件切削,故障現(xiàn)象解決。
3、機床試切新品種工件時,出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象
3.1故障現(xiàn)象一臺滾齒機,試切新品種工件,在二次進(jìn)刀時調(diào)節(jié)主軸速度倍率開關(guān),齒輪出現(xiàn)“亂扣”。
3.2故障分析及解決辦法切削新品種是15齒的直齒齒輪,分三次進(jìn)刀,第一次進(jìn)刀切削工件是15齒,第二次進(jìn)刀需要提高主軸的轉(zhuǎn)速,切削時發(fā)現(xiàn)齒數(shù)不對即“亂扣”了,觀察切削過的齒,發(fā)現(xiàn)齒數(shù)增加了,檢查程序,此時主軸轉(zhuǎn)速330rpm,齒數(shù)為15齒,程序沒有錯誤,齒數(shù)增加說明主軸轉(zhuǎn)動時工件軸轉(zhuǎn)得慢了,此機床采用西門子828D數(shù)控系統(tǒng),使用了電子齒輪EG功能,主軸為主導(dǎo)軸,工件軸(C軸)為跟隨軸,主軸帶動C軸運轉(zhuǎn),按照傳動關(guān)系主軸速度330rpm時,C軸應(yīng)該每分鐘轉(zhuǎn)7920°(330/15*360=7920),查看C軸轉(zhuǎn)速為7200°/分,確定C軸轉(zhuǎn)得慢了,又將主軸速度提高,按照傳動關(guān)系,C軸的轉(zhuǎn)速也應(yīng)該提高,但觀察發(fā)現(xiàn),C軸速度一直保持不變,懷疑是C軸的最高速度被限制,查看828D數(shù)控系統(tǒng)手冊,參數(shù)NO.32000最高軸速度,C軸的設(shè)定值是20rpm,C軸的伺服電機額定轉(zhuǎn)速為2000rpm,電機與C軸傳動比為1:10,那么此軸的最高軸速度是200rpm,此參數(shù)設(shè)定錯誤,更改此參數(shù),再切削,“亂扣”現(xiàn)象消除。分析之前切削沒有出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象,是因為主軸速度一直在300rpm以下,在300rpm時,C軸每分鐘轉(zhuǎn)7200°,剛好在C軸的最高速度范圍內(nèi),當(dāng)主軸速度為330rpm以上時,C軸的速度被限制了,跟不上主軸的速度了,所以出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象。
4、機床不能開啟循環(huán),刀具不能旋轉(zhuǎn)
4.1故障現(xiàn)象一臺轉(zhuǎn)子銑床,在切削過程中,刀具軸退出工件后刀具停止了運轉(zhuǎn),再開動循環(huán)不能啟動,手動方式銑刀也不能轉(zhuǎn)動。
4.2故障分析及解決辦法看機床的報警信息,機床顯示“2003銑頭潤滑壓力低”報警,查看隨機說明書,此報警表示銑頭潤滑壓力低了,請檢查銑頭潤滑壓力或流量開關(guān)。按照說明書的介紹檢查潤滑泵站,潤滑油充足,不存在缺油的問題,而且潤滑泵工作正常,壓力正常。查看潤滑管路,發(fā)現(xiàn)潤滑管路上有一個流量開關(guān),按照說明書介紹此流量開關(guān)是用來檢測油路是否有油,當(dāng)油管有油時,油壓頂住流量開關(guān),使此開關(guān)信號置“1”,當(dāng)油管沒有油時,流量開關(guān)松開,使此開關(guān)信號置“0”。此機床控制采用FANUC0i-MD數(shù)控系統(tǒng),流量開關(guān)的輸入信號是X9.3,打開系統(tǒng)PLC診斷畫面,此信號為0。因為排除了油路的可能性,估計是流量開關(guān)損壞了,檢查發(fā)現(xiàn)是流量開關(guān)的開關(guān)點損壞了,有潤滑油也不能將開關(guān)觸點接通,更換流量開關(guān),再啟動機床,機床恢復(fù)正常。信號說明:R215.0刀具正轉(zhuǎn)M03代碼;X36.0循環(huán)啟動按鈕;X41.0刀具啟動按鈕;X41.2刀具停止按鈕;G7.2自動運行啟動信號。(與此故障無關(guān)信號刪除)針對此故障,分析PLC的控制,在自動運行時,流量開關(guān)的信號X9.3如果置“0”,經(jīng)過(SUB24)TMRB1的延時,中間繼電器R400.1接通,其常開點閉合,接通了G066.4(報警回退信號),使機床的刀具軸退出了加工的工件,F(xiàn)65.4(報警回退完成信號)的常閉接點斷開,R217.1失電使Y0.6(刀具運轉(zhuǎn)信號輸出)斷電,刀具停止了運轉(zhuǎn);在手動方式下流量開關(guān)的信號X9.3置“0”后,R217.0失電使Y0.6斷電,刀具在手動方式下也不能運轉(zhuǎn)。
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